脱硝、除尘电价微调 发电企业环保压力稍缓

国家发展改革委日前发出通知,自9月25日起进一步完善脱硝、除尘等环保电价政策。业内专家接受《中国电力报》记者采访时表示,此系列政策出台意味着在火电上网电价中,初步形成较为完整的环保电价体系,对各地治理PM2.5有极大的促进作用,但部分火电企业表示,就新的脱硝电价而言,高参数

 

  国家发展改革委日前发出通知,自9月25日起进一步完善脱硝、除尘等环保电价政策。业内专家接受《中国电力报》记者采访时表示,此系列政策出台意味着在火电上网电价中,初步形成较为完整的环保电价体系,对各地治理PM2.5有极大的促进作用,但部分火电企业表示,就新的脱硝电价而言,高参数、大容量机组脱硝可以实现保本或微利,30万千瓦及以下机组脱硝则依然面临亏损;而就除尘电价而言,从目前实际来看,大部分燃煤机组的烟尘排放浓度达不到标准,要想达到排放标准获得电价补偿,显然任重道远。

  高参数大容量机组脱硝或能赢利

  截至目前,全国火电装机中已投运脱硫、脱硝装置的占比分别为92%、27%,全国燃煤机组脱硫设施投运率由2005年的不足60%提高到目前的95%以上,全国燃煤机组平均脱硝效率超过66%。2004年实施脱硫电价政策后,电力行业二氧化硫排放量出现大幅下降,“十一五”以来,全国累计下降35%以上。2011年底开始脱硝电价试点,今年上半年电力行业氮氧化物排放量首次出现大幅度下降,同比下降9%以上。

  2011年底,我国对安装并正常运行脱硝装置的燃煤电厂试行脱硝电价政策,每千瓦时加价0.8分钱,以弥补脱硝成本增支。在开始执行脱硝电价时,业内人士普遍表示,这个脱硝电价只解决了三分之二脱硝成本的问题,火电企业仍要为脱硝自行买单。现在,脱硝电价补偿标准由每千瓦时0.8分钱提高至1分钱,这个价格能否平衡电厂因为增加脱硝装置带来的成本压力呢?河北华电石家庄鹿华热电有限公司总经理王秀峰告诉记者,该公司一期工程建设2×33万千瓦亚临界空冷供热机组,工程同步建设安装静电除尘器、烟气脱硫、烟气脱硝装置,在节能环保方面具有示范作用。特别是烟气脱硝装置完全按照国家最新环保节能减排的标准设计建设,

  采用比较成熟的、针对大型机组大烟气量的、高效率的选择性触媒还原烟气脱硝系统(SCR)脱硝方式,工程总投资6800万元,占鹿华项目总投资的2.3%。现两台机组脱硝装置已经全部竣工运行,实际测得脱硝成本含税0.0129元/千瓦时,脱硝电价由每千瓦时0.8分钱提高到1分钱,还是不足以弥补成本,但在一定程度上可缓解经营压力。

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