数千亿!煤价升、电价降、补贴资金不到位、电改等因素致电力企业经营承压

卢彬 来源:中国能源报 编辑:jianping 新能源补贴资金电价弃光弃电
2017年发电企业电煤采购成本较2016年提高2000亿元;2015年以来全国两次下调煤电上网标杆电价,影响煤电企业收益2000亿元;当前可再生能源补贴资金缺口已达1000亿元;去年电改中核定的输配电价比现行购销价差平均每千瓦时减少近1分钱,预计将影响电网企业收益480亿元;2017年,全国市场化交易电量合计1.63万亿千瓦时,影响电力企业收益

电力产业链上下游关系不顺

华能集团董事长曹培玺稍早前在接受本报记者采访时曾指出,现在煤电企业虽然面临设备利用小时数低、市场交易电量占比扩大变相降低电价等问题,但“导致企业经营压力大的最主要问题还是电煤价格高”。杨昆在会上也认为,电煤价格持续高位是煤电行业大面积亏损、电力行业效益下滑的最主要因素。

在此背景下,多位业内人士在接受记者采访时表达了国家应控制煤价的诉求。

“据中电联测算,按照现在的电价、电力交易、利用小时数等情况,5500大卡动力煤价格在480元/吨左右比较合适。”曹培玺说。

值得注意的是,此前,国家发改委发布《国家发展改革委关于全面深化价格机制改革的意见》《关于完善煤电价格联动机制有关事项的通知》,表示将进一步推进价格市场化,综合考虑成本变化,健全煤电价格联动机制。按照煤电联动规则测算,2018年煤电上网电价应上调3.4分/千瓦时。但受当前经济形势影响,启动煤电联动,提高煤电上网电价面临很大困难。

对此,傅育宁建议国家发改委尽快采取煤价调控措施。“一方面要加快先进产能释放,另一方面要降低中长协合回基价,调整煤价回归绿色区间。建议将北方港口5500卡动力煤460元/吨的价格作为煤、电双方2018年下水煤长协基准价格,调整下水煤中长协合同基价为460—480元/吨,以缓解发电企业的经营困境。”

而在大唐集团董事长陈进行看来,“煤电与煤炭顶牛的矛盾较突出,煤电联动机制不完善、启动不及时,煤电企业大部分时间生存在煤价上涨与电价固定的夹缝中,不少企业入不敷出、负债率高企”等困境之所以连年反复出现,根源在于“电力产业链不协同”。

“多年来,电力行业作为关系国计民生的基础性行业,肩负了重大的政治和社会责任,受国家计划管理与宏观调控的影响较大,产业链上的一些突出问题由于种种原因尚未得到有效解决。”陈进行指出,类似的问题还有“煤电与可再生能源的互补机制不健全,煤电为可再生能源托底和调峰做出了最主要的贡献,但缺乏合理的辅助服务补偿机制支撑”等。

 

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